K-POWER | Капітальний ремонт двигуна ЗМЗ 406 (м Азнакаево)

Наши партнеры ArtmMisto

Навесні 2012 року до нас звернувся Алмаз, з м Азнакаево, з проханням виконати капітальний ремонт заклинило двигуна ЗМЗ 406. В результаті телефонних переговорів, привезли один двигун в зборі (куплений з рук за безцінь), його історія була невідома, крім того, що він заклинив. Так само були привезені запчастини (колінвал, ГБЦ і дрібні деталі) з іншого двигуна ЗМЗ 406, в якому обірвало шатун і пробило блок циліндрів. Власне, цей мотор і був встановлений в машині клієнта (Волга), але після обриву шатуна, з блоком сенсу що-небудь робити - вже не було.
Отже, була поставлена ​​задача з заклинило двигуна і залишків запчастин з мотора, який показав "руку дружби" - зібрати цілий і справний двигун.

Почнемо розбирати двигун, який заклинив:

Знімаємо клапанну кришку. Усередині чимало лакових і шламових відкладень. Знімаємо розподілвали і бугеля. Виявляємо шматочок ланцюга. Після зняття шківа коленвала, бачимо сальник, частково вилізлий зі свого гнізда - навколо нього все залито олією.

Після зняття ГБЦ, спостерігаємо циліндри. Колінвал як і раніше не провертається.

Знімаємо піддон двигуна, відкручуємо маслонасосів і шатунні кришки. Колінвал розклинює тільки після відкручування бугелів корінних вкладишів. Поршні з шатунами в зборі демонтуємо з блоку. Після зняття передньої кришки спостерігаємо покришений привід ГРМ - шматок лапки черевика натяжителя, зламані заспокоювачі. Кришка всередині пошкоджена уламками.

Циліндри блоку зношені, слідів сіточки хона вже немає, присутній вироблення в зоні ВМТ поршня. На фото нижче - розвалений башмак натяжителя - одного ряду зубчиків просто немає. Далі розкриваємо кришку приводу маслонасоса і демонтуємо валик приводу і шестерню. Зубці на обох валиках порядком зношені. На ринку цю пару оцінили в 3000 руб, що дуже дорого, в результаті, за погодженням з власником, її залишили, доживати свій вік.

Блок циліндрів повністю розібраний і підготовлений до расточке:

Поки блок растачивают в ремонтний розмір і хонингуется на верстаті SUNNEN, перейдемо до ремонту головки блоку циліндрів ЗМЗ 406. Знімаємо гидротолкатели і рассухаріваем клапана, потім головка відправляється в хімічну мийку.

Сідла клапанів вже просіли, що є родовою хворобою двигуна ЗМЗ 406, особливо при експлуатації на газу. На газовому паливі сідла вигорають і клапана поступово просідають до тих пір, поки гідрокомпенсатор вже не зможе відпрацьовувати зазор і клапан перестає закриватися повністю - зникає компресія і машина відправляється на ремонт. Зазвичай в таких випадках в сервісах клапана торцюють, але автор вважає за краще міняти сідла.
Отже, видаляємо всі 16 сідел і запресовувати нові сідла.
Направляючі втулки з заводу ставлять чавунні "коротуна" від ВАЗ 2108 - вони погано працюють на газу і швидко зношуються. Встановлюємо замість чавунних втулок бронзові, власного виробництва - даний матеріал гарантовано "терпить" газове паливо без зносу в парі тертя "клапан-втулка". Втулка має більшу довжину, ніж заводська, що ще більш збільшує її ресурс. Щоб не перекривати надмірно канал, вихід втулки в каналі зроблений на конус.
Для головок ЗМЗ 406 нерідке явище - втрата натягу в гнізді направляючої втулки, внаслідок перегріву головки і багаторазових замін втулок при ремонті головки. В такому випадку стандартні втулки з зовнішнім діаметром 14.04-14.07 мм просто провалюються в гніздо. Збирати так головку не можна, на такі випадки у нас є ремонтні бронзові втулки зі збільшеним зовнішнім діаметром 14.10 і 14.24 мм. Такі втулки дозволять зробити гарантовано якісний капремонт головки. В даному випадку головка була в непоганому стані і застосування ремонтних втулок не було потрібно.

Після заміни сідел і напрямних втулок потрібно обробити фаски сідел. Це робиться на імпортному верстаті AZ, який з високою точністю задає три фаски (робоча і дві прилеглі). герметичність пари "сідло-клапан" перевіряється вакуум-тестером. Верстат дає відмінну співвісність і притирання клапанів не вимагається і не виконується, що дозволяє зберегти правильну геометрію фасок сідел і клапанів. Площина фрезерується "як чисто". Маслос'емниє ковпачки використовуємо GOETZE.

В процесі капремонту двигуна обговорювалося питання тюнінгу і доопрацювань. Однак, бюджет був обмежений, по-цьому доопрацювання каналів і камер згоряння вписати в нього не було можливості. Тюнінгові вали так само не було сенсу ставити, тому що двигун працював на газу, а крутити мотор на газу шкідливо для сідел клапанів.
У підсумку обмежилися полегшеними клапанами (ЧПУ верстат) і легкими алюмінієвими тарілками виробництва K-POWER. Зниження мас деталей приводу ГРМ і збільшення пропускної здатності клапанної щілини сприяє підвищенню потужності двигуна.

Займемося шатунно-поршневий групою. Оскільки мотор зловив клина, довіри шатунам не було - їх обов'язково потрібно перевірити! Перевірка підтвердила правоту підозр - один з шатунів мав деформовану нижню головку - установка такого шатуна на двигун неминуче б привела до його поломки в подальшій експлуатації. Шатуни недешеві, по-цьому нижню головку шатуна відремонтували. Ремонт обійшовся всього в 450 руб. Решта три шатуна ремонту не вимагали.
Для ремонту придбали заводські поршні 1-го ремонтного розміру 92.5 мм. Поршневі кільця - складальні, Кольбеншмідт. Складальні кільця знижують витрату масла і підвищують потужність двигуна (знижуються мех.потері на тертя). Для маркування поршнів на заводі не пошкодували фарби - навіть в бобишку пальця натекло ...

Шатуни в зборі з поршнями і складальними кільцями:

Блок розточені і помитий, пора його збирати. Колінвал прошліфований в ремонтний розмір -0.25 мм, так само проведена полірування всіх шийок. Полірування незначно здорожує ремонт клонували, однак зниження шорсткості шийок після полірування обертається суцільними плюсами - мотор майже відразу виходить на номінальні показники потужності і витрати палива, знижується термін підробітки деталей двигуна, зменшується ймовірність провороту вкладиша.

Хонінговка циліндрів виконана на верстаті SUNNEN за імпортною технологією, з платохонінгованіем. Це збільшує ресурс двигуна.

Мотор неприємно здивував високими цінами на запчастини. У порівнянні з ВАЗівської легковиками, всі комплектуючі значно дорожче. Ось, наприклад, сальники - марки "Подвійний ресурс", імпортні, фірми RUBENA. Задній сальник коштує 300 руб, передній - 200.
Дешевші сальники після їх огляду були відразу забраковані - такі працювати просто не будуть (зроблені ніби з пластмаси).

Важлива запорука працездатності нових і навіть якісних сальників - поверхня, по якій вони працюють. Задній носок клонували шліфується (не більше 0.2 мм), і видаляється канавка зносу, що залишилася від старого сальника. Якщо вона глибока, то носок потрібно наплавляти і шліфувати. Тут обійшлися просто шліфуванням. Привід маслонасоса збираємо на старих деталях - шестерінки дуже дорогі, а вкладиші не зношені.
Передній сальник працює по втулці, вона напресовується на передній носок клонували після шестерні приводу ланцюга. Між ними - гумове колечко, його замінюємо на нове. Втулку міняємо на нову.

Весь механізм приводу ГРМ замінюємо на новий, виробництва "Прогрес". У комплект входять: дві ланцюга, два черевика натяжителя на підшипниках і два гидронатяжителя ланцюгів. Комплект коштує 2400 руб. Збираємо нижню ланцюг, все виставляємо по мітках. Заспокоювачі ставимо нові.

Передню кришку заварили аргоном, Заплава всі дефекти, крізь які у колишнього господаря стікало масло.

Встановлюємо другий ланцюжок, все по мітках виставляємо, потім прикручуємо передню і задню кришки з встановленими сальниками, шків приводу ременя генератора, маслонасосів і закриваємо блок піддоном. Блок підготовлений до установки головки блоку циліндрів.

Після затяжки головки, встановлюємо гидрокомпенсатори, розподільні вали і збираємо остаточно привід ГРМ по мітках.

Оскільки мотор був карбюраторним, а ставитися повинен на інжекторних машину, передня кришка головки вимагала заміни на інжекторних, де відсутня кріплення карбюраторного бензонасоса. Дізнавшись вартість кришки, дірку в старій кришці просто заварили аргоном.

На остаточному етапі збираємо клапанну кришку з новими гумовими прокладками і ставимо на місце два гидронатяжителя, розряджаючи їх після затяжки кришечок. Мотор готовий до видачі клієнту і установки в моторний відсік:

На закінчення варто відзначити, що двигун дуже дорогий як по запчастинах, так і по типових робіт - розточування блоку і шліфування коленвала коштують дорожче, ніж на вітчизняних легкових автомобілях. У такій ситуації власники Волг з двигуном ЗМЗ 406 стикаються з неприємним фактом - капремонт двигуна виходить помітно дорожче, ніж на ВАЗівських легковиках. І якщо для комерційного транспорту (ГАЗель) це виправдано більшим ресурсом двигуна і перевезенням вантажів, то для цивільної Волги - доцільність ремонту повинен визначати тільки власник автомобіля.

В розділі Прайс лист можна ознайомитися з типовою кошторисом на капремонт двигуна ЗМЗ 406.


Стаття написана: 7 марта 2013 р
Автор статті, фото-відео матеріалів: © Квазар
Заборонені без письмового дозволу автора: передрук статті цілком або частково, передрук і використання фото-відео матеріалів, так само як їх зміна і редагування з метою подальшої публікації на сторонніх сайтах.

Главное меню
Реклама

Архив новостей
ArtmMisto
Наши партнеры ArtmMisto. Игроки могут начать свое азартное приключение на сайте "Buddy.Bet", который только что открылся для всех ценителей азарта.

Реклама

© 2013 mexpola.h1a25414f